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個人簡介:
選礦高級工程師,原集團主任工程師、選礦負責人,現(xiàn)為卡通巴銅礦項目選礦廠負責人。
主要負責選礦技術支持,選礦試驗、咨詢、設計、設備采購技術支持,選礦技術攻關,選礦廠管理。
求學之路:奠定專業(yè)根基,筑牢行業(yè)初心

2000年-2007年,我在中國礦業(yè)大學(北京)度過了7年的求學之路。本科期間,有幸參與了路邁西教授的“863”國家級課題項目——廢舊電路板綜合利用項目。在這個項目中,我們做了大量的試驗,對廢舊電路板的無害化及資源化進行了深入的研究,這是我第一次深刻地認識到廢舊資源真的可以變廢為寶,這更加激發(fā)了我對自己所學專業(yè)(礦物加工)的熱情。研究生期間,有幸追隨劉炯天院士從事旋流–靜態(tài)微泡柱分離方法及設備的研究和應用,參與“863”、“973”等國家級課題項目;后來去鞍鋼集團-齊大山鐵礦、河北鋼鐵-司家營鐵礦實習鍛煉,更加堅定了以后從事選礦行業(yè)的方向。工作期間又就讀了北京科技大學的在職博士。
職場起步:從科研邁向生產(chǎn)管理的轉型與積淀
2007年-2023年,我先后任職于世界頂級工程咨詢公司沃利帕森,以及新華聯(lián)礦業(yè)、中國黃金、正威國際三家大型礦山企業(yè),經(jīng)歷了十幾座礦山項目的磨練,奠定了我的礦業(yè)之路:既經(jīng)歷過從無到有的綠地項目,也經(jīng)歷過老舊礦山改造;既經(jīng)歷過有色金屬礦山(銅、鉛鋅、輝鉬、銅鉬、鋁土),又經(jīng)歷過稀貴金屬礦山(金、金銀、金銅、稀土、鋰、銫);既經(jīng)歷過60萬噸/年的中小型礦山,又經(jīng)歷過3000萬噸/年的特大型礦山;擔任過的職位從最開始的工藝技術員、工藝組組長、車間主任、助理廠長、副廠長、廠長,到后來的選礦生產(chǎn)副總、集團總部技術部部長等,絕大部分時間都扎根在生產(chǎn)第一線。
工作過程中有過成功的喜悅,也有過失敗的教訓,期間也獲得了一些榮譽:在河南三門峽主導的崤山金礦改造中獲得了新華聯(lián)總裁特別獎,在內蒙古烏山項目銅鉬分離中獲得了中國黃金集團特殊貢獻獎。
新程啟航:錨定戰(zhàn)略勇?lián)姑?,中礦起點再出發(fā)
2023年5月,我迎來職業(yè)生涯的新挑戰(zhàn),加入中礦資源擔任工程研究院選礦負責人,負責集團選礦板塊的技術支持與管理工作。彼時,集團正全力推進礦山開發(fā)轉型之路,我迅速投身其中,前后主導或參與了8項技術管理與礦業(yè)開發(fā)項目,成功推動集團鋰板塊資源和新增銅板塊資源開發(fā)工作,為集團新能源、新材料金屬資源布局提供堅實的技術保障。
2024年,碳酸鋰市場風云突變,供需失衡致使價格持續(xù)低位震蕩,疊加全球經(jīng)濟下行壓力與生產(chǎn)結構調整,價格一路走低。集團果斷調整戰(zhàn)略,聚焦鋰銅新能源材料領域,同時拓展鍺鎵等稀有金屬賽道。我們技術團隊圍繞這一戰(zhàn)略方向,以技術創(chuàng)新為驅動,秉持降本增效與 ESG 可持續(xù)發(fā)展理念,為集團量身定制兼具技術先進性與經(jīng)濟可行性的綜合解決方案。
技術攻堅(一):BIKITA礦山攻堅克難創(chuàng)實效

Bikita浮選廠壓濾機改造,否決了之前全套更換的方案,采取隔膜改造并取得成功,產(chǎn)能和含水率都達到生產(chǎn)要求,為公司節(jié)省4000萬元的投資和半年的建設周期,并有效避免了停產(chǎn)風險。
Bikita浮選廠項目,在投產(chǎn)初期回收率不達標,這給項目的運營帶來巨大困難,我們迅速成立了技術攻關團隊,否決了再投資改造方案,開始了多方面技術攻關。通過工藝優(yōu)化、設備升級、加強管理和藥劑替換等多種措施,回收率達到了設計標準,鋰輝石精礦全成本大幅降低。
技術攻堅(二):Tanco礦山聚力攻關破瓶頸

Tanco鋰輝石選礦廠精礦品位和回收率低,生產(chǎn)成本高,單噸精礦成本長期維持在高位。我們迅速成立了技術團隊,對其進行技術攻關:一是改進了原有的工藝流程,把原來的光電選礦改成了高梯度強磁選,浮選流程增加了精選和掃選;二是優(yōu)化了浮選藥劑和加藥系統(tǒng);三是設備耗材國產(chǎn)化,降本增效。 經(jīng)過75天的緊張奮戰(zhàn),取消了光電選礦和中間倒運環(huán)節(jié),打通了精掃選浮選流程,精礦品位和回收率都有所提升,單噸精礦成本實現(xiàn)了下降。
技術攻堅(三):卡通巴礦山優(yōu)化設計降成本

卡通巴銅礦礦石性質復雜,從可研到設計經(jīng)歷了多次論證和討論,在設計院最終設計報告的基礎上,我們技術團隊做了以下優(yōu)化:
一是修正了氧化銅精礦品位、選礦流程及調整措施,由之前的一粗一掃開路,變更為一粗一精一掃閉路,濕法浸出增加旁路控制開關,合理控制浸出槽的使用,根據(jù)不同礦石類型調整精礦品位以及浸出速率、時間、溫度等工藝條件,以適應未來選冶生產(chǎn)波動性,從而實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。
二是取消或簡化沒必要的設施,降本增效:取消了頑石破碎;中間礦堆取消防風、防雨的半球型結構設計;磨礦車間半自磨機閉路篩2臺改為1臺;選廠的建筑結構直接為鋼構,取消保溫材料;廠區(qū)路面(2650米)全部改為沙石路;管道無特殊要求全部使用HDPE管;
優(yōu)化浮選尾礦庫和尾渣庫防滲措施。按照最終版設計概算統(tǒng)計,優(yōu)化后的設計大幅降低了投資金額。
三是設備自主招標和采購,嚴格把關,在保證質量的同時,選擇性價比更好的廠家,大幅節(jié)約了采購成本。
轉眼間,我已投身于礦山行業(yè)十八載,通過一次次調整和攻堅克難,我也在不斷成長,從初入職場的懵懂到如今的獨當一面,每一步都充滿了艱辛與收獲。這些年的工作經(jīng)歷讓我深刻體會到,讀萬卷書不如行萬里路,礦山行業(yè)不僅需要扎實的專業(yè)知識,更需要在實踐中不斷摸索前行,只有根植于生產(chǎn)第一線才能更深的領悟其中的真諦,更好地指導和管理生產(chǎn)。作為一名中礦人,我將繼續(xù)秉承創(chuàng)新精神,深化技術革新,為中礦的發(fā)展壯大貢獻更大的力量。面對未來的各種挑戰(zhàn),我愿與大家一起攜手并進,在礦業(yè)之路中砥礪前行。